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      大礦12311面預防性檢修超時事故

      作者:煤礦安全網 2016-06-09 21:10 來源:煤礦安全網

      大礦12311面預防性檢修超時事故

      一、事故時間:2011年9月17日檢修班。

      二、事故地點:活井12311綜采工作面。

      三、事故經過:

      大柳塔礦活井12311綜采工作面JOY 7LS6/LWS581采煤機于2011年2月21日發生了一次左牽引部與電控箱對接螺栓斷裂事故,更換了全部對接螺栓共20條。在更換螺栓后每月都不同程度發生松動或斷裂現象,隊上均采取更換和緊固措施。9月16日煤機司機檢修時發現又有2條螺栓斷裂(實際斷裂7條),特向公司申請了8小時預防性檢修時間于9月17日更換對接螺栓。

      9月17日8點班接班后按照檢修計劃組織檢修,于8:30分將采煤機停放在支架160架處,組織更換對接螺栓。但是在拆卸過程中未考慮到前、后兩側螺栓都出現斷裂,所以當拆完頂部一排螺栓后,左牽引部與電控箱接合面頂部分開50mm的距離。經檢查發現有7條螺栓斷裂,其中有2條是上次發生斷裂后斷絲未取出(前、后兩側各斷2條,頂部斷3條)。下午13:10分煤機的機身螺栓全部拆除并取出斷螺栓。對接時由于接合面存在錯位,導致螺栓不對孔,只好來回調整煤機進行對正,最后于9月18日1:15分對上第一條螺栓,3:20分螺栓全部上齊,7:00分恢復正常,累計用時22小時30分,超預防性檢修時間13小時30分。

      四、原因分析

      該采煤機于2010年9月大修后,配套給大礦12311工作面使用,截止2011年9月18日,12311工作面共推進2914米,累計過煤量635萬噸。

      1、由于牽引部與電控箱對接螺栓內部空間較小,內部螺栓具體斷裂情況很難斷定(實際斷裂7條,檢修時發現2條),且拆卸螺栓過程中接合面出現錯位,取斷螺栓困難,是這次檢修影響時間較長的主要原因。

      2、現場檢修組織不到位,分工不明確,沒有指定專人負責,是這次事故處理時間較長的又一原因。

      五、預防措施

      1、定期安排緊固采煤機左牽引部與電控箱對接螺栓,根據松動情況更換新螺栓。

      2、各區隊要認真學習、分析此次事故原因,吸取事故教訓,并對現使用設備的緊固件進行一次徹底排查,發現隱患及時處理。

      3、處理或更換大型部件時,必須充分考慮可能存在的影響因素并提前作好防范措施

      4、進行大的檢修項目時要指定專人負責現場統一指揮,按照流程作業。

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