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      某礦“5.16”炮后煤與瓦斯突出事故

      作者:煤礦安全網 2015-12-19 16:03 來源:煤礦安全網

      某礦“5.16”炮后煤與瓦斯突出事故

      2001年5月16日6點班,×××礦27011回風巷放炮時發生煤與瓦斯突出,突出煤量900噸,突出瓦斯量92797m3,突出的瓦斯從逆風裝置涌出進入27絞車房,造成孫×瓦斯中毒。

      一、突出地點概況

      27011回風巷位于27采區東翼上部第一區段,西鄰27回風下山,東接29采區,北距東副巷60m,南為27031工作面采空區,四鄰未開采。工作面回風巷標高-152m,垂深302m,煤厚0.6~1.4m,采用2.4×2.4m工鋼棚支護。該巷道煤質軟,煤厚變化不均勻,掘進工作面上幫煤厚0.4m,下幫煤厚1.1m,在掘進放炮后發生了煤與瓦斯突出事故

      二、采取的防突措施及效果檢驗指標

      該巷道防突措施為:施工預抽孔15個,深度分別為10m、25m、40m,預抽后施工24個φ90mm的排放孔,深度15m,排放鉆孔控制巷道輪廓線外2~4m。效果檢驗采用三參數指標法,臨界值指標為Δh2=200Pa、S=6Kg/m、q=5L/min。校檢統尺在48m處,檢驗指標為1#孔深7m,Δh2=122.5Pa、S=2.9Kg/m、q=3.81L/min;2#孔深6m,Δh2=122.5Pa、S=2.8Kg/m、q=3.57L/min;3#孔深7m,Δh2=171.5Pa、S=3.0Kg/m、q=4.33L/min。3個效果檢驗孔均不超指標,但3#孔校檢指標較大。

      三、事故經過

      2001年5月16日6點班,×××礦通風區值班干部孟××安排瓦斯檢查員李××和爆破員趙××在27011回風巷負責瓦斯檢查和爆破作業。

      掘進工作面在效果檢驗后指標不超,批準掘進4m,上幫煤厚0.4m,下幫煤厚1.1m,已掘0.8m。當班正常瓦斯濃度0.1~0.2%,全斷面共布置21個炮眼,在檢查瓦斯濃度符合規定后,共裝水膠炸藥35卷。裝藥后所有人員全部撤到27011回風巷三道風門以外,并關閉三道正反向風門準備爆破。12時25分爆破后,瓦斯檢查員發現從局部通風機吸風口和風門底部縫隙逆出一股黑煙,馬上判斷為炮后煤與瓦斯突出,立即將所有人員全部撤到東大巷新鮮風流中,并立即向礦調度室和通風區值班室匯報瓦斯突出情況。調度室值班接到通知后,立即按事故救災程序通知有關部門,礦成立了救災指揮部,制定了搶險救災方案。從5月16日中午12時25分到18日清早8時30分,共計44小時零5分,經過四十多個小時的搶險救災后,局、礦救護隊偵查,確定本次突出未造成人員傷亡。突出煤量900噸,瓦斯量92797 m3。

      突出波及范圍較大,經計算當時逆出瓦斯量2040m3,順風進入27采區1800 m3,逆風進入東大巷, 19采區進入240 m3。運輸區職工孫××在27絞車房開絞車,突出的瓦斯進入27絞車房后,造成孫××瓦斯中毒經搶救脫離危險。

      四、突出原因分析

      (一)直接原因

      1、掘進工作面處于17采區向斜軸部東翼應力集中帶附近,煤巖層受到強力擠壓,直接頂為粉砂巖,厚度2.3~44.3m,圍巖的透氣性差,有利于封存瓦斯。

      2、煤層瓦斯含量大、壓力高,煤質松軟,煤厚變化不均勻,煤層透氣性差,是典型的“構造煤”,抵抗突出能力差。炮后及施工排放孔期間瓦斯頻繁超限,打排放孔期間頂鉆、噴鉆現象嚴重,在炮后誘導了煤與瓦斯突出。

      3、密集的局部措施消弱了煤體抵抗突出的強度。

      (二)間接原因

      1、由于巷道斷面上排放孔比較密集,布置檢驗孔困難,容易造成檢驗指標失真,不易捕捉真實的突出指標。

      2、煤層厚度變化快,煤厚不均勻,炮后瓦斯異常,打鉆時出現頻繁頂鉆、噴孔等突出預兆,沒有采取針對性防突措施

      3、逆風裝置不合格,起不到防逆風作用。

      4、職工安全意識淡薄,發生突出事故后沒有采取個人自救措施。

      五、防范措施

      1、嚴格執行《防治煤與瓦斯突出規定》,突出煤層掘進時,必須嚴格落實兩個“四位一體”防突措施。加強區域瓦斯治理力度,采用底(頂)板穿層預抽煤層瓦斯措施,確保措施到位,不留空白帶,做到區域不消突不進煤巷,瓦斯抽采不達標不安排采掘生產。

      2、按規定測定礦井各地點瓦斯壓力、瓦斯含量等指標,加強防突效果檢驗管理,確保效果檢驗指標真實可靠。

      3、逆風裝置必須經常維護,確保靈活可靠,發生煤與瓦斯突出后能起到防逆風作用。

      4、加強員工安全培訓,提高技術素質,發生煤與瓦斯突出時,要立即采用自救器等安全設施進行自救。

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